提高松散回潮段秤流量的稳定性
所属栏目:经济学论文
发布时间:2011-08-09 08:02:26 更新时间:2023-07-11 15:30:44
提高松散回潮段秤流量的稳定性
朱虹梅
摘要:松散回潮段秤流量波动大,达不到工艺指标要求。切片机工作不稳定是造成秤流量波动大的主要原因。减少设备振动、提高切片机气缸充气速度、从新选择探料管安装位置从而提高切片机工作的稳定性。
关键词:稳定性 ;秤流量 ;切片机;气缸;光电管
松散回潮是制丝线叶片处理段的关键工序,其工艺任务是将分切后的片烟进行增温增湿处理,增加片烟的含水率和温度,提高片烟的耐加工性,改善烟叶的感官质量,并在回潮过程中使片烟松散以满足后到工序加工工艺要求。我厂生产工艺要求:松散回潮叶片入口物料流量设定4800Kg/h,流量要求均匀、稳定。
1 存在问题
我们发现,近一段时间来松散回潮叶片入口秤流量波动加大,(如图1所示)秤流量波动大,达不到工艺指标要求。
图1:某批烟秤流量曲线
秤流量波动大,会影响回潮热风温度及烟叶回潮的加水量,造成烟叶水分不稳定从而对后续工序产生影响。我们对9个工作日内秤流量波动大的原因进行分析,并结合中控断流记录得出如下结果。影响秤流量波动的原因有:秤入口塞烟、输送皮带打滑、秤偷停、切片机工作不稳定等。同时对这些原因造成的频次进行了统计(如表1):
可见,“切片机工作不稳定”这个因素占的比例最大,达到92%,是造成片叶回潮段秤流量不稳定的主要原因。因此,我们确定“切片机工作不稳定”是导致秤流量波动不稳定的症结。只要提高切片机的工作稳定性就能提高松散回潮段秤流量的稳定性。
通过观察发现切片机工作不稳定的原因有:设备振动大;气缸充气较慢;切片出口探料光电管安装位置不合理等因素。
2 改进措施
改进措施一:减少设备振动。切片机的切片气缸在切削过程中出现切片不顺畅,切削到底部时,产生很大的冲击噪声及振动;同时振动影响光电开关的工作稳定性。切刀气缸在工作过程中,气缸的表面产生大量的冷冻的结露水珠。
如图2所示,切片动作的完成是靠作用于刀架两端的两气缸提供向下的切削力,把烟块切开,刀片刃口锋利程度直接影响到切削效率,因此更换刀片是我们的首选,但更换刀片后,故障依旧。
图2
当切刀切到底部时,由于切削力不平衡(斜切),在同一时间内,气缸活塞的距离比正常行走距离小,因为在气缸顶部产生真空吸力,使活塞一端已接近底部,另一端距底部还有间隙,经过一段时间的缓冲转换期(即此时已失去外动力),在刀架的自重的作用下,快速撞击底部支架,因而产生了冲击噪声及振动。
针对以上分析结果,把两气缸的活塞拉杆与切刀架的连接螺丝松开,使两气缸完全处于空载,调节各节流阀,使两气缸的活塞拉杆伸缩速度相等,使两气缸进、出气压尽量达到一致。切刀气缸在工作过程中,表面无结露水珠,缸体温度正常。
改进措施二:提高充气速度。切刀气缸工作时气压偏低,切刀动作慢,影响切片效率。我们检查进入贮气罐气源压力在0.65Mpa-0.7Mpa之间,符合设备使用要求,但切刀工作时贮气罐的气压降至0.45Mpa~0.6Mpa。贮气罐容量0.242m3,切刀气缸2X0.0314m3,贮气罐容量是气缸容量的4倍,缓存气量足够。供气到贮气罐的气管管径为DN40,目前我厂空压站提供无油干燥的空压气,减压阀和节流阀管径约为DN20,这样会造成大量的压力损失,因此取消贮气罐前的减压阀和节流阀,改造后切片机工作时贮气罐的压力在0.6Mpa-0.7Mpa之间,填充气较快,贮气罐压降较少,切刀动作快捷。
改进措施三:重新选择探料光电管安装位置。通过观察发现控制切刀动作的烟块虚实探测光电管B5安装在机架上(见图3),
图3
分切后的烟块经常出现翻滚落下输送带上,B5光电管无法探测有烟块,把B5烟块虚实探测光电管移装在落料斗中间的位置上(图3),确保B5光电管探测到每刀切下的烟块,有效地控制切刀的切烟速度,使落入输送带的烟块保持均匀,确保后工序物料流量稳定。
3 改进效果
改进后秤流量曲线如图,秤流量稳定性显著提高。
图4
参考文献:
1. 国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社.2003.
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