谈高压注浆法对钻孔灌注桩离析缺陷的加固
所属栏目:建筑设计论文
发布时间:2011-02-26 14:46:21 更新时间:2011-02-26 14:46:21
[摘要]本文简单介绍对低应变检测为Ⅲ类桩的钻孔灌注桩的成功处理实例,沿桩身垂直钻孔、高压注浆加固钻孔灌注桩混凝土质量缺陷(离析)。
[关键词]钻孔灌注桩施工监理质量缺陷钻孔高压注浆
近年来,随着建筑业迅猛发展,在城镇建筑物建设中,人们广泛采用钻孔灌注桩作为工程基桩。钻孔灌注桩具有施工机具操作简单、安全,无强烈振动和噪音,占用场地少,对周边建筑物影响少,单桩承载力大,造价低廉等优势,在广东中山地方得到较广的应用。目前,由于钻孔灌注桩在施工过程常遇不可预料的恶性突发事件、作业人员操作不规范、地下施工情况不明确等原因,对钻孔灌注桩施工质量影响较大,钻孔灌注桩完成后,经用低应变反射法检测桩身质量,Ⅰ类桩较少,多为Ⅱ类桩,也有Ⅲ类桩(即桩身有明显缺陷,须进一步处理才能使用),甚至有Ⅳ类桩(即桩身有严重缺陷或断桩,不能使用,须报废,重新补桩)。作为工程监理单位,除了按照国家现行施工规范指导监督施工外,对难以控制的工程质量问题,应极力采取技术措施修复加固,既确保工程建设质量,又维护建设方、施工方的经济利益,将损失减少到最小。
广东中山小榄怡翠苑住宅楼建筑面积22969平方米,为六层框架结构,基桩采用钻孔灌注桩,共132根,桩深为自然地坪以下36~47米,D800~D1600桩型,内配ф16~ф22mm主筋,混凝土强度等级为C25。在桩身浇筑混凝土完成14天后对其进行无损性检测,结果采用低应变发射波法检测桩身完整性时发现,6#、23#、25#、50#、57#分别在距离桩顶5.2米、4.8米、2.5米、5.6米、3.0米位置的频谱发生变化,断定为桩身混凝土在该处产生离析,属Ⅲ类桩,须进一步处理合格方可使用。经分析原因为施工单位当日在灌注桩浇筑混凝土时遇到特大暴雨,施工单位没有控制混凝土塌落度,以致混凝土水灰比过大,产生离析现象。
一.处理方案:
因该工程工期较紧,发现问题后我们监理单位马上采取了相应的措施,邀请设计单位、建筑工程检测中心、建委总工程师,会同建设单位、施工单位、基桩施工人员共同探讨,提出以下加固补强的修复方案:
方案1:对离析位置距桩顶距离小于或等于3米的桩身缺陷,采取开挖桩头,凿除上部混凝土离析层,重新浇筑混凝土接桩的方法。这是常规处理方法。
方案2:对离析位置距桩顶距离大于3米的桩身缺陷,用风钻沿桩身垂直钻孔,穿过离析层,然后以高压注浆填补离析层的空间。
二.施工方法:
1. 由于25#、57#桩的离析位置距地面只有2.5米、3.0米,该桩完成时间又不足15天,混凝土发育期时间较短,强度不高,易于凿除,故采用方案1进行处理。
2. 由于6#、23#、50#桩离析层位置距离桩顶较大,分别是5.2米、4.8米、5.6米,开挖难度大,对周边基桩影响大,故采用方案2处理:
⑴钻孔位置及孔径的确定:6#、50#桩为ф800桩,6#、50#桩顶面可设3个孔,点位如下图1所示:23#为ф1000桩,可设4个孔,点位如下图2所示。为了不影响结构,同时插入注浆管进行注浆(注浆管直径为25mm);钻孔直径为30mm,即采用30mm的钻头。
图1:桩身断面等距钻孔示意图图2:桩身断面等距钻孔示意图
R—桩半径R—桩半径
⑵钻孔深度的确定:钻进深度以穿过离析层500mm为准,根据测得的离析层深度,6#、23#、50#桩钻进深度分别为5.7米、5.3米、6.1米。
⑶水泥浆及外加剂:为了确保高压注浆达到应有效果,水泥浆的水灰比和原混凝土的水灰比相同,因此水灰比定为0.45。因水泥用量较大,水化热高,易产生砂浆收缩,所以内掺水泥用量12%的UFA膨胀剂,以达到降低水化热,减少收缩的效果。同时掺水泥用量2%的U-EQ超早强剂,以提高早期强度,弥补工期的损失。
⑷施工过程:
① 钻孔:
在桩顶弹线确定钻孔位置,钻头采用直径30mm的金刚钻,长度分别为1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m。钻孔开始前,先固定钻孔机械,使钻孔支架支撑牢固,调整钻杆垂直度,并在施钻时安装垂直导向装置加以控制钻杆垂直度,一边钻一边浇水灌孔,当钻头钻入孔中外露钻杆长度只剩下250mm时,调换另一个长度增大1m的钻头,依此顺序替换钻头,直到钻至预定深度为止。注意控制钻进速度不宜过快,以免摩擦产生过高温度,影响混凝土原结构
② 清理:
当每根桩各条钻孔深度达到要求后,逐一在孔内插入吹气管,用高压气泵将孔内浮尘吹净,然后用25mm的镀锌铁管插入孔内,注入清水冲洗孔洞,同时可发现:每根桩各条钻孔在离析层处均轩相通。
③ 注浆:
(a)准备注浆管:6#、23#、50#桩分别选用5.9米、5.5米、6.3米长的直径均为25mm的镀锌铁管,在管的一端打出螺丝口,准备连接注浆泵上,而在管的另一端0.5米的范围内均匀钻出小孔,小孔直径为5mm.
(b)安装注浆设备:在每个孔中分别插入相应长度的注浆管,有小孔的一端必须伸到孔底。
(c)配置水泥浆:称为100kg水泥、12kgUFA膨胀剂、2kgU-EQ超早强剂充分搅和后,加水50kg搅拌90秒,即可注浆。
(d)加压注浆:注浆时将每根桩其中的一个注浆管连接到注浆泵上,开始时先慢慢注入,待有水泥浆从孔中及其它孔中的注浆管内置出时,暂停注浆,用胶带嵌填孔口并用硅硐胶封口密实,嵌填深度为150mm。如图3所示,其余注浆管口同样方法堵头,然后持续加压注浆,致压力达到0.5mpa时,停止加压,持续数分钟,到压力不再减少后停止注浆。拆下注浆泵管口接到另一个注浆管,并将刚注浆完毕的管口封住,同样在加压注浆0.5mpa,并持续至压力不再减少时停止,依此对第三个注浆孔进行注浆。1.5小时后,再进行二次注浆,压力同样是0.5mpa,保持压力5分钟后停止注浆,待1.0小时后,拔出注浆管,并将管孔注满。
图3注浆管口处理
四.效果:
25#、57#桩凿除离析部分重新浇筑接桩后,经过3天的养护,再次对其进行低应变反射波法检测桩身完整性,确定桩基结构完整,属于Ⅰ类桩。前后耗时4天,投入钩机开挖2个台班,混凝土搅拌机1个台班。6#、23#、50#桩采用高压注浆后,经过4天养护,再次对其进行低应变反射波法检测桩身完整性,确定桩身无混凝土离析层存在,属于Ⅱ类桩,可验收合格,安全投入使用。整个过程投入钻孔机械、注浆机械各3各台班。
五.结束语
沿桩身垂直钻孔、高压注浆,虽是一项小的施工改进,但的确是处理钻孔灌注桩的离析质量缺陷的有效办法,而且施工快捷,省时,大大降低施工成本。
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